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半合成金屬切削液的泡沫問題解決方法

世界先進制造技術論壇 ? 來源:世界先進制造技術論壇 ? 2023-07-26 11:03 ? 次閱讀

泡沫問題,一直困擾著和金屬加工各個方面的相關者,解決泡沫問題也是占據(jù)了技術研發(fā)與技術服務人員大塊時間的一項工作。基于目前的半合成金屬加工液體系,所有人都是在尋找合適的方法來減輕泡沫的影響。

從金屬切削液的配方角度

全合成產品

通常情況下,全合成產品均采用的不含油的配方體系,幾乎不添加乳化劑,而采用特殊的水性聚醚,因此空氣釋放和泡沫性能均較好,泡沫問題比較少見。

出現(xiàn)泡沫問題時,大多和現(xiàn)場應用有關,根本原因需要咨詢我們的技術服務工程師

半合成產品 現(xiàn)在半合成的產品市場應用最廣,設計加工領域最多,泡沫問題還是需要根據(jù)應用來設計配方,不單單是一個產品可以覆蓋任何一個應用。

半合成產品要肩負冷卻,潤滑,清洗,金屬防護等多面的功能,同時也要滿足客戶的環(huán)保、操作友好、低消耗和長壽命的要求。

為了滿足客戶的需求,設計配方時我們就需要考慮產品的各個性能之間的平衡,盡可能的滿足大多客戶的需求。

通常,半合成切削液的消泡是靠消泡劑和水的硬度(水中的鈣,鎂離子),傳統(tǒng)的消泡劑都是有時效性的,因此水的硬度就對泡沫性能起著決定性的作用。

對于水質比較硬的客戶:對切削液的抗硬水性要求很高,卻很少擔心泡沫的問題;

對于采用軟水的客戶:對切削液的抗硬水性要求就偏低,有可能會擔心泡沫問題。

因此如何根據(jù)客戶的工況,水質選擇產品或設計產品都是非常重要的一步,因此根據(jù)工藝狀況,推薦合適產品可以解決客戶的泡沫問題。

另外,有些特殊應用工況對泡沫的要求也是異常嚴苛,比如:70Bar的高壓加工,傳統(tǒng)的產品泡沫很難滿足。因此對于高噴射壓力金屬加工的工況,要解決該應用需要對應的配方平臺才可以滿足對泡沫的需求。

從金屬切削液的配方角度

大多數(shù)情況下,一旦有泡沫問題,就可能會有客戶抱怨,這產品泡沫不行,容易給產品貼“泡沫差”的標簽。在泡沫表現(xiàn)上,我們需要理性對待,在保證切削液本身的泡沫表現(xiàn)之外,還需要從其它方面來補充。 我們可以盡量從“人,機,料,法,環(huán)”多角度來考慮金屬切削液運行過程中的表現(xiàn)及控制。 以下,常見的引起泡沫問題影響因素:

現(xiàn)場的管理原因

補液無規(guī)律,無規(guī)程

有計劃的定期補充濃縮液,可以是切削液自身建立相對穩(wěn)定的平衡,被消耗的成分得到及時補充。避免“三天打魚,兩天曬網(wǎng)”式的無計劃運維方式。

單機補液,只加水,不補濃縮液,我們建議在補液的時候,如果水分揮發(fā)濃度高了,建議添加低濃度的切削液,不能只加水。

在用液濃度太高

通常情況下,濃度越高,泡沫趨勢越差,因此建議濃度控制在我們推薦的應用范圍內。

在用液硬度偏低

通常情況下,切削液保持一定的硬度對泡沫的改善是有幫助的,液的硬度太低需要適當?shù)难a充一些硬度提高劑來減少泡沫。

在用液被污染

避免切削液以外的化學品進入,比如清洗劑(設計相容的清洗劑除外),上一道次的加工液殘留,洗滌用品(設備擦洗用的),或其它品牌的切削液等。

現(xiàn)場的設備原因

液槽設計或容積問題

特別對于上排上控的集中供液來說,如果回液箱設計的太小,泡沫來不及靜置消掉,往往有泡沫益處的風險,因此再設計液槽時,需要考慮該問題。

液槽清理問題

對于很多單機底部的收集液箱,如果沒有自帶過濾器,箱體底部非常容易聚集大量的金屬屑,占用液槽容積,稍有泡沫就會有益處的問題,因此建議定期對液槽進行清理。

泵吸空的問題

該問題較為少見,一旦出現(xiàn)泵吸空,導致泡沫被抽入泵中多次循環(huán),泡沫嚴重。

液溫較高

切削液使用溫度通??刂圃?0-30℃,溫度偏高對泡沫也有負面影響,需要定期檢測冷卻系統(tǒng)。

噴射壓力

通常切削液推薦應用的噴射壓力約在3-30Bar,如果噴射壓力過高,使用前請咨詢我們工程師。

消泡劑的使用

消泡劑的使用往往需要和現(xiàn)場的工況、工廠的限制及切削液產品相結合,才能選擇最合適的消泡添加劑。

作為金屬加工的“重要一員”,切削液至關重要。

在切削液生產企業(yè)創(chuàng)新升級產品的同時,金屬加工企業(yè)也應該保證切削液效能的充分實現(xiàn),從而節(jié)約設備能耗,延長設備壽命,提高能效,助力企業(yè)成功邁進工業(yè)4.0時代。





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原文標題:半合成金屬切削液的泡沫問題如何解決?

文章出處:【微信號:AMTBBS,微信公眾號:世界先進制造技術論壇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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